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  【干货】污水措置脱氮除磷工艺中问题及对策第  
     
发布时间:2017/6/24 9:37:31 来源: 阅读次数:
 

发电机组资讯信息:
电力测试仪器资讯:关于污水处理中脱氮除磷工艺中的问题及对策,今天为大家分享第31-46个问题,更多出色内容后期持续发布,请继续关注。问题31: 我取了UASB和氧化池里的水样检测氮磷,检测出来别离是0.031%和0.027%,我是按进水的流量72吨来算仍是按池体的容积2000吨来算氮磷的重量啊?假如氧化池的氮磷过量会影响COD的去除率吗?回答: 1、按进水量来计算。2、不会有明显的影响COD的去除率。问题32: 1、从镜检看,地磅控制器钟虫、累只虫数目不少,轮虫数目基本保持不变。

为什么氨氮去除率始终没有变化2、此刻鼓风机设备不不变,不能很好控制do,do始终处于偏高的状态,二沉池池面也有絮状污泥,是不是do高的原因的原因导致硝化菌的生长。3、硝化菌占上风的标志是什么?出了出水指标上看还有没有什么其他指标?4、镜检看有丝状菌,主要是发生在停水后,可是恢复进水已经很长时间了,还没有见好转,有什么原因?答: 1、以上原生动物的口角与氨氮去除无绝对关联。2、DO高有助于硝化菌生长,硝化菌生长杰出的话,自然氨氮去除率就高些 3、硝化菌占上风,自然氨氮去除率高。另外,PH值会被动降低。4、丝状菌是轻易来,不轻易去的微生物。还需要系统不变后逐渐消弭。问题33: 1、对于低负荷运行有何看法?应留意些什么。我们厂是地处南方,卡鲁赛尔氧化沟工艺,进水COD很低,一般不超过一百,总氮有25。

总磷2,氨氮20;C:N不平衡,而且进水不是很不变,天天平均有方,不过会时不时停水,一停水氧化沟上面的泡沫很多,粘度很大。化验室镜检的时候没有看到过钟虫、轮虫之类的指示性生物,只有一些像绿豆一样的小虫子,还有跳蚤似的跑的很快的虫子。出水指标到时可以达标,COD有20~30,氨氮1~2,总氮18左右,对于总氮的处理,我们不知道如何处理,还望指教!!2、春节时有一个多礼拜未进水,前几天进水时氧化沟的泡沫没了,但是二沉池相当浑浊,加了两天的三氯化铁,情况有所好转,但是细细的小颗粒污泥悬浮在上清液,就是不沉,这样导致出水口发黄,还比较混,感官上面比较丢脸,最近有上级带领过来检查,请问该怎么处理?是不是该排泥,把死污泥排出去,我们此刻MLSS有1200左右,这样可不可以排?回答: 1、对于总氮的处理,你的工艺近况比较难处理。

氨氮的话,硝化反应还好,所以出水比较低,但是反硝化在你的系统没有进行好,所以总氮去除低。这个主要与你的工艺有关,假如是A2O工艺就轻易处理些。我想你的系统出水应该只对氨氮有要求,总氮应该没有要求吧。2、系统不好时加三氯化铁,可以暂时进步沉降结果,但是也有副作用的,典型的就是沉降加快,但处理结果水逐渐降落。加春节时有一个多礼拜未进水的话,曝气不要常开的。不然污泥轻易老化,在忽然进水后出现系统颗粒流出严重的情况。可以在进水恢复的状态下,适当加大排泥,但不可短时大量排泥。待系统进水不变后,不良现象会逐步好转的。延伸阅读: 【干货】污水处理脱氮除磷工艺中问题及对策第1-30问 问题34: 我们污水厂是A2/O工艺,处理城镇生活污水,氨氮去除一直很差。进水COD175mg/L,氨氮35mg/L,出水COD10~20mg/L,氨氮27mg/L好氧池DO4mg/L,mlss4000mg/L,pH7.3~7.5,水温冬季到此刻5~9度。经过研究。

认为是水温太低导致的硝化反应不好,不知道该如何给水温加热,想体味在低温下该如何进步硝化反应,此刻处理水量是200方。回答: 假如你的运行数据不变如你所言的话,确实是低温导致的氨氮去除率低,可以进步废水的停留时间看看去除结果是否会提升。问题35: 我厂是奥贝尔氧化沟工艺处理生活污水,污水量只有设计值的70%,出水氨氮很低只有1mg/L左右,但总氮却总是在18-19mg/L的样子,惧怕一不谨慎就超标了。从脱氮原理上来说,污泥浓度高、泥龄大则利于脱氮,象我厂的污水硝化很完全的情况下,适当降低污泥浓度是否会有利于反硝化去除硝态氮从而降低出水TN值?回答: 低负荷有利于消化,不不利于反消化,出格你的工艺更加明显,所以,你的设法对的,可以适当进步负荷,看看结果的。问题36: 生产用用到DMAC产生的废水,COD大概8000mg/l左右。

水量80吨天天,设计工艺厌氧加好氧生化+MBR,出水要求是500生化总停留时间为厌氧一天,好氧生化二天问题是进水NH3-N几乎为0,出水,NH3-N则有1200,NH3-N难处理处理达标。应该怎么做?回答: 不知道你的污泥浓度是多少?假如污泥浓度不低于1500,那么,可以减低污泥浓度来被动进步污泥负荷,假如污泥浓度低于1000,那么建议增加碳源进步负荷。你的出水是过滤后还有150的话,那么申明祛除率不高,要看看污泥性状。问题37: 计量10万吨,设计工艺:粗格栅--提升泵站细格栅--曝气沉砂池选择池-双沟氧化沟-终沉池--接触池出水。-两期建设,一条生产线处理能力为5万,按双沟交替氧化沟设计,如附件实际进水9万左右,进水COD350,,氨氮40,由于很多原因,此刻氧化沟出水堰板不能自动控制,只能手动操纵。

所以双沟交替不能按设计程序调整,此刻长期按阶段A运行,把进水的那条沟全做厌氧池,开一台表曝机,另一条沟作为好氧区,两条沟并列,中间隔墙上有孔毗连,溶解氧控制在2%26mdash3左右,氧化沟前有选择池(这样是不是近似于AAO工艺?)此刻出水COD40,氨氮20左右,有时候10,不不变,求教!这样的池子怎样调整工艺对脱氮更有效?回答: 是否可以理解为,目前一期工程,处理能力才5万立方,而实际进水是9万立方,假如是那样,水力停留时间就变短了,氨氮去除率就低了。假如是已经有了10万立方的范围,进水是9万立方的话,需要确认下处理水的PH值及水温,目前去除率在50%-75%,根据你的工艺来说,假如水温低,也是公道范围的,一般好的情况下,氨氮去除率可以达到85%。延伸阅读: 【干货】污水处理脱氮除磷工艺中问题及对策第1-30问 问题38: 我厂实际进水就是10万吨左右,分2条生产线。

每条5万吨处理能力,就拿其中一条处理线来说,1沟进水2沟出水,把1沟全作为厌氧区,
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